殘余鋼丸鋼砂及粉塵的解決方案前言鋼板線拋丸清理機(jī)主要用于清理鋼板表面的氧化鐵皮,由于個(gè)別廠家對(duì)清掃尾吹丸裝置設(shè)計(jì)不到位,出現(xiàn)鋼板的表面殘留鋼丸鋼砂及粉塵,,針對(duì)這種情況本文提出解決方案。 當(dāng)前清掃尾吹裝置存在的問題清掃尾吹裝置及清掃室的相關(guān)改進(jìn)措施 1,、刷輥刷毛的改進(jìn):原設(shè)計(jì)的刷毛裝配是金屬刷毛座與刷毛組為嵌入式安裝,,使用時(shí)間稍長(zhǎng)就會(huì)使刷毛組與刷毛座之間間隙變大,由于刷毛組在滾刷鋼板期間受到較大周向力,,導(dǎo)致間隙產(chǎn)生惡性循環(huán)越來(lái)越大,,最后導(dǎo)致刷毛組的脫落。經(jīng)分析,,現(xiàn)對(duì)刷毛組件結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),,采用整體式刷毛組件能避免了上述情況的發(fā)生,其采用尼龍刷毛座,,刷毛通過特制膠水粘貼在刷毛座孔內(nèi),,使刷毛與刷毛座融為一體,刷毛底座采用剖分式安裝在刷輥軸上,,拆裝較為方便,。 實(shí)踐證明該刷毛使用壽命在一年以上,大大提高了拋丸機(jī)的設(shè)備作業(yè)率,,降低了故障時(shí)間,。 2,、尾吹裝置的改進(jìn):針對(duì)上述出現(xiàn)的問題及造成的后果,在不對(duì)尾吹裝置進(jìn)行大改動(dòng)前提下,,在拋丸機(jī)箱體尾部增設(shè)一套獨(dú)立的壓縮空氣尾吹裝置,。該裝置吹掃介質(zhì)為壓縮空氣(壓力為5-8bar)直接從車間壓空支管分出該尾吹裝置的主管,在該管路上增設(shè)電磁閥控制氣動(dòng)切斷閥,, 根據(jù) PLC 中鋼板位置跟蹤信號(hào),、拋丸速度及到尾吹管安裝位置等自動(dòng)啟閉切斷閥,實(shí)現(xiàn)吹掃自動(dòng),。為保證尾吹效果和節(jié)約能源消耗,,其在終端尾吹管為變徑管路,管子長(zhǎng)度與拋丸機(jī)箱體寬度相同,在長(zhǎng)度方向上每間隔8cm鉆有一排孔徑為8mm的小孔作為其噴氣口,,安裝時(shí)使噴氣口與水平面夾角約為45°,。同時(shí)考慮到丸料的回收和使用不同厚度鋼板的生產(chǎn)。經(jīng)過運(yùn)行實(shí)踐,,該尾吹裝置在原有尾吹裝置不運(yùn)行的情況下能很好滿足生產(chǎn)需求,,最佳時(shí)甚至鋼板上表面無(wú)丸料殘余,超過原有設(shè)計(jì)指標(biāo),,且對(duì)板形要求降低,,原有裝置來(lái)料鋼板平直度>5mm/m 就會(huì)出現(xiàn)丸料殘余超標(biāo),現(xiàn)來(lái)料鋼板平直度不大于10mm/m也能達(dá)到生產(chǎn)要求,。 拋丸機(jī)作為鋼板熱處理線的關(guān)鍵設(shè)備,,其特點(diǎn)使其具備了拋頭振動(dòng)小、部件壽命長(zhǎng),、生產(chǎn)效率高,、粉塵排放低等優(yōu)點(diǎn),保證了熱處理鋼板表面清潔度要求,。在現(xiàn)階段對(duì)拋丸機(jī)機(jī)在應(yīng)用實(shí)踐中的出現(xiàn)的吊掛軸承,、清掃尾吹裝置問題等引起一些設(shè)備生產(chǎn)故障進(jìn)行了一系列改進(jìn),提高了設(shè)備作業(yè)率,,降低了故障時(shí)間,,節(jié)省了備件消耗費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)了拋丸機(jī)的高效運(yùn)行,,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,。同時(shí)希望這些改進(jìn)能為中厚板廠拋丸機(jī)的應(yīng)用提供了一些借鑒經(jīng)驗(yàn)。 |
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